威海除尘器底部溢流口常堵塞,严重影响水膜威海除尘器的正常工作

* 来源 : * 作者 : * 发表时间 : 2020/11/28 4:04:21 * 浏览 : 82

威海除尘器因此熔铝炉烟气治理比较切合实际的技术就是袋式威海除尘器,关键是选择合理的机型和合适的滤料2、袋式威海除尘器袋式威海除尘器是目前应用广泛、实用高效的除尘设备,技术发展成熟,种类繁多。滤料和结构是袋式威海除尘器的根本。2.1袋式威海除尘器的滤料滤料是袋式威海除尘器的核心,威海除尘器的效率、阻力及寿命都与滤料有关。2.1.1国内生产及应用较多的滤料2.1.1.1耐温l30℃以下的聚脂类滤布:涤纶“208”绒布、“729”筒形聚脂平布、涤纶针刺毡等;2.1.1.2耐温220℃以下的合成纤维滤布,其主要纤维有诺美克斯(NOMEX)、芳矾纶,可以做成机织平布,也可以做成针刺毡;2.1.1.3耐温260℃以下的玻纤布,通常都经过“硅油一石墨一聚四氟乙烯”处理。此外,还有氟美斯针刺毡。2.1.2国外品牌滤料国外滤料品种很多,现在许多外商也通过独资或合资的方式在国内生产,可以满足各种不同条件下(如温度、耐酸、碱性等)的需要,其中值得注意的有以下几种:2.1.2.1聚丙烯酸纤维(Dralon—T),耐温135℃,具有良好的性能,特别在耐酸方面优于聚脂和诺美克斯,是工业炉窑烟气除尘较为理想的滤料;2.1.2.2Ryton(赖登)和P一84滤料。这两种滤料耐温较高,分别达190℃和260℃,并具有良好的除尘效率、阻力特性和耐酸性能,用于熔铝炉收尘比较理想,但其造价要比Dralon—T高;2.1.2.3聚四氟乙烯(Teflon)滤料,性能很好,也可以用于熔铝炉烟气除尘,只是造价也偏高,难以广泛应用;。

威海粮食除尘器熔铝炉与保温炉的燃料通常为柴油、天然气或煤气,燃烧废气主要含有CO2、CO、N、H0、A10,粉尘、炭粉、氯化盐(NaC1、KC1)及少量酸性气体(HC1、C12、HF)其中,粉尘浓度约为300~600mg/m3;HC1约280mg/m3(保温炉精练时);C12约为161mg/m3(保温炉精练时)熔铝炉粉尘的粒径分布:≤1μm的占72.5%;1~30μm的占14.9%;≥30μm的占12.6%。熔铝炉的烟尘特点是粉尘细而轻,当燃料为柴油或天然气时湿度较大,有一定的腐蚀性。对于较细粉尘的治理须采用高效威海除尘器,如电威海除尘器或袋式威海除尘器。由于电除尘经烟气调质后易结露产生酸雾,腐蚀极板与机体构件,所以不适用于熔铝炉烟气治理,且已有过失败的案例。因此熔铝炉烟气治理比较切合实际的技术就是袋式威海除尘器,关键是选择合理的机型和合适的滤料。2、袋式威海除尘器袋式威海除尘器是目前应用广泛、实用高效的除尘设备,技术发展成熟,种类繁多。滤料和结构是袋式威海除尘器的根本。2.1袋式威海除尘器的滤料滤料是袋式威海除尘器的核心,威海除尘器的效率、阻力及寿命都与滤料有关。2.1.1国内生产及应用较多的滤料2.1.1.1耐温l30℃以下的聚脂类滤布:涤纶“208”绒布、“729”筒形聚脂平布、涤纶针刺毡等;2.1.1.2耐温220℃以下的合成纤维滤布,其主要纤维有诺美克斯(NOMEX)、芳矾纶,可以做成机织平布,也可以做成针刺毡;2.1.1.3耐温260℃以下的玻纤布,通常都经过“硅油一石墨一聚四氟乙烯”处理。此外,还有氟美斯针刺毡。

威海除尘器配套配件当这个动作完成后,提升阀重新打开,使这个箱室重新进行过滤工作,并逐一按上述要求进行以至全部清灰完毕……从而保证了延伸到进口总管下使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预收尘的效果,且能去掉易出现堵塞的水平直管。该威海除尘器,由于采用离线大脉冲阀行喷反吹喷射清灰,换袋时,打开顶部盖子,直接抽出滤袋即可,维护简单、方便。③、威海除尘器主要结构、特点:3.1.设计合理的灰斗导流技术解决了一般布袋威海除尘器常产生的各分室气流不均匀的现象。3.2.滤袋上端采用弹簧涨圈型式,不但密封性能好,而且在维修更换布袋时快捷简单,实现机外换袋。3.6.威海除尘器入口设置滤袋保护冷风阀,在检测到进入威海除尘器烟气超温后,冷风阀自动打开保护滤袋。3.7.威海除尘器每个仓室设置一个泄爆阀,可有效防止在特殊情况下铝粉爆炸后对人员和设备的损害。④、DLCM型长袋低压脉冲威海除尘器的制造技术4.1、威海除尘器的阻力控制威海除尘器的阻力分为两部分。本设备的设计总阻力为<1800pa。威海除尘器的阻力一部分是设备的固有阻力(即原始阻力),这是由设备的各个烟气流通途径造成的。为此,我公司设计的布袋威海除尘器采用平进平出的进出风方式;进风总管和导流系统的设计保证各仓室进风不均匀度在5%以下……且滤袋间距的选定,保证过滤区内滤袋内的净气空间和滤袋外的含尘气体空间比,以保证滤袋间的尘气抬升。

威海水泥除尘器    旋风威海除尘器的结构简单,阻力小,处理气量较大,维护方便但只能除0.05mm以上的较大尘粒,细微尘粒需配合其它威海除尘器才能除掉。。

威海环保除尘器因此,水膜威海除尘器的内溢流口易发生堵塞,水膜被破坏,终导致除尘效率大幅度下降,达不到消烟除尘的目的,烟囱仍然冒着黑烟通过对水膜威海除尘器供水方式的改进,保障了威海除尘器供水的可靠性,并达到了威海除尘器的设计效率,消除了水膜威海除尘器内供水口堵塞的后顾之忧,解决了多年困扰麻石水膜威海除尘器用户的循环水利用问题。PP模块  某从2006年建造了三台麻石水膜威海除尘器,每台威海除尘器处理烟气量为3000m/h,供水采用威海除尘器溢流出的灰浆水,经沉淀池沉淀后,通过水泵输送至威海除尘器上部供水环管,从外向内,由外水槽的水靠自重流至内水槽,然后在威海除尘器内壁自上而下形成水膜,将烟气中的粉尘冲至底部溢流口达到除尘目的。  威海除尘器原来供水方式见图1,除尘循环水经过一段时间的反复循环后,沉淀池中粉末浓度高达无法沉淀的状态后,雨水收集系统水泵输送的循环水则变成水与粉末的混合流体,由此产生的结果是管道磨损加快,威海除尘器内溢流槽缝隙8~10mm的空间堵塞。因进水途径为ldquo,Sldquo,型,水槽堵塞后,不论从水膜威海除尘器外部还是内部都无法疏通。威海除尘器内壁水膜被破坏后,导致除尘效率降低,严重时烟囱又开始冒黑烟,威海除尘器起不到除尘的作用。而且因供水不足后,威海除尘器塔内的粉尘不能被水全部冲出,沉积在除尘塔内的粉尘达2m多高。威海除尘器底部溢流口常堵塞,严重影响水膜威海除尘器的正常工作。  2.1解决循环水混浊度较高的问题,有三种办法:一是增建沉淀池(已有70mm),提高沉淀效率,这种办法周期较长,需要时间。二是直接使用自来水做水膜威海除尘器的供水,可以克服水槽堵塞的故障,但是增加了运行费用,自来水1.5元,每小时耗量30吨,每小时仅水费就达45元,雨水收集系统不符合节能原则。三是将威海除尘器从顶部到进水槽4.5m高度的石块拆除后重新制作,费用约2万元,也无法从根本上解决再堵塞故障。

上升气流对细粉尘有收集作用,进而提高除尘能力一些细小的尘粒被上涌的涡流气流向上带走,在顶盖下形成一个剧烈旋转的上灰尘环,与上涌的涡流气流一起进入旁路分离室的上孔,并通过回风口被引入锥体,与内部气流一起被收集。净化后的气体通过排气管排出,分离出的粉尘进入料斗。。

【凯诺森】拥有众多的技术精英,我们代表品质、专注和诚信我们是绿色环保生产解决方案的供应商。  威海除尘器的工作原理如下:含尘气体由下部敞开式法兰进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,赋予袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰仓,粉尘由卸灰阀排出。  威海除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。含尘气体从威海除尘器的进风均流管进入各分室灰斗,并在灰斗导流装置的导流下,大颗粒的粉尘被分离,直接落入灰斗,而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净气体透过滤袋进入上箱体,并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行,滤袋上的粉尘越积越多,当设备阻力达到限定的阻力值(一般设定为1500Pa)时,由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后,按设  定程序打开电控脉冲阀,进行停风喷吹,利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增,将滤袋上的粉尘进行抖落(即使粘细粉尘亦能较彻底地清灰)至灰斗中,由排灰机构排出。  经历了环保市场风云变幻的几年,工业威海除尘器行业未来的发展将具有以下八大特点:  在前几日的世界互联网大会上,讲述了中国互联网发展的三大战略计划:大力实施网络强国战略、大数据战略、互联网行动计划。  威海除尘器行业顺应时代发展,ldquo,互联网威海除尘器的概念已经深入铝合金威海除尘器行业骨髓了,无论是大企业还是小工厂,都在学习ldquo,互联网的概念。  在威海除尘器展上,许多威海除尘器品牌都在利用互联网的功能ldquo,吸睛、ldquo,吸粉和招商。  受互联网威海除尘器的普及,未来的威海除尘器市场品牌的竞争力将会更加明显,而大品牌在我国的铝合金威海除尘器行业还虚位以待,因此许多门企都在拼尽全力的争取这个位置,将企业的目标直指大品牌这个目标。

大多用来去除.3mu,m以上的粒子,并联的多管旋风威海除尘器装置对3mu,m的粒子也具有80~85%的除尘效率选用耐高温、耐磨蚀和服饰的特种金属或陶瓷材料构造的旋风威海除尘器,可在温度高达1000℃,压力达500times,105Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风威海除尘器压力损失控制范围一般为500~2000Pa。。

2铜熔炼炉烟气的治理方案本治理方案中主要对铜熔炼炉烟气进行治理,根据铜熔炼炉烟气的特点,由于烟气中可能含有高温颗粒甚至火星,因此通常熔炼炉上均采用水式威海除尘器(有水膜威海除尘器、泡沫威海除尘器),水式威海除尘器具有运行安全可靠,但除尘效率只能在80~90%,另外排出的污水处理比较麻烦为了从根本上解决这一难题,本厂依据在冶炼行业积累的经验,大胆采用布袋式脉冲威海除尘器,考虑到烟气温度及混有的火星,在威海除尘器前面布置旋风威海除尘器,一来可以降低烟气温度,二来可以分离有引燃条件的大颗粒物,为了降低整个系统的阻力,选用XDF型低阻旋风威海除尘器。铜熔炼炉排烟罩主要有伞形罩、密闭罩两种形式。伞形罩一般布置在熔炼炉上方,利用熔炼炉热烟气气流向上扩散流动时,带动周围的空气不断渗入,混合后形成一个圆锥形上升气流群,上升气流群顶部直径和上升气流的总量都随上升高度的增加而增加,由于混流作用,烟气温度随混流量的增加而降低,需处理烟气的温度较低,采用一般的布袋威海除尘器即可,但伞形罩的吸尘效果与车间的横向干扰气流有很大关系,并且在同样的吸尘效果下,需要的系统功率比较大。为了节约能源和提高吸尘效果,在本系统中选用密闭罩排烟。密闭罩就是把整个熔炼炉罩在里面,密闭罩设置在操作平台上,密闭罩底部离平台600mm左右,确保底部有合理的进气面积。为了便于浇注铜水,密闭罩与吸尘管采用活动接口,熔炼炉侧倾时,接口自动脱离。为了方便吊车对熔炼炉进行加料,密闭罩前侧及顶部开有活动门,前侧设计成外开式结构,顶部设计成重锤翻板式。加料结束后需及时关闭顶门,避免烟气往上窜影响吸尘效果,密闭罩尺寸2300×2000×1800mm。为降低功耗,两台密闭罩前端装有手动切换阀,两台吸罩相互切换,一台工作时另一台关闭。为了方便熔炼炉的检修,密闭罩设计成可拆卸式,检修熔炼炉时,只需卸下密闭罩的4个地脚螺栓,即可方便吊装。

多数工业除尘设备的过滤风速在0.6~13/m之间,脉冲布袋威海除尘器的过滤风速在1.2~2m/s左右,玻璃纤维布袋威海除尘器的过滤风速约为0.5~0.8m/s  工业除尘风机选型计算方法很多,一般地说,计算前应知道烟气的基本工艺参数,如含尘气体的流量、性质、浓度以及粉尘的分散度、浸润性、黏度等。知道这些参数后,通过计算过滤风速、过滤面积、滤料及设备阻力,再选择除尘设备的类别型号。。